電機殼消除縮陷的措施
(1)提高靜壓頭,增大澆注后期的補縮t由上述的對比試驗可知,澆注壓頭過低,澆注后期的補縮量不足,都會使鋁合金電機機殼鑄件產(chǎn)生縮陷。當(dāng)然,根據(jù)均衡凝固原理,冒口體(有時以直澆道代替冒口)中的鐵液對電機外殼的補縮不是靠冒口或直澆道高度產(chǎn)生的靜壓力,而是靠電機殼鑄件的液態(tài)收縮產(chǎn)生體積虧空、壓力降低產(chǎn)生的抽吸作用,冒口或直澆道中的鐵液才在靜壓力的幫助下流入鑄件。這里,提高靜壓頭的含義主要是加大直澆道的鐵液存儲量。鑒于這個目的,電機殼廠家將直澆道的靜壓頭由原來的50mm提高,同時將直澆道靜壓頭部分的直徑擴大,意思是讓這部分起冒口的作用。這樣,盡管直澆道距縮陷部位較遠,但由于兩者之間的補縮路線是楊通的(處于連續(xù)液相狀態(tài)),所以,根據(jù)均衡凝固理論,直澆道應(yīng)該能夠起到補縮作用,實踐也證明了這一點。
(2)適當(dāng)降低澆注溫度澆注溫度偏高,會增大型內(nèi)金屬的液態(tài)收縮量,使原本按正常澆注溫度設(shè)計的澆冒系統(tǒng)因不能提供充足的用于補縮的金屬液而顯得力不從心。所以,當(dāng)出護溫度偏高時,就應(yīng)考慮適當(dāng)降低該鑄件的澆注溫度,主要辦法有兩種:
?、僭诔鰻t前往鐵液包內(nèi)加入幾塊較小、較薄的回爐料降溫。
?、谟们鞍氚鼫囟容^高的鐵液澆注其他薄小件。待鐵液溫度合適時再澆注該鑄件。
(3)即在球化的前提下盡量減少球化劑月量球化劑月量過大,鐵液的白口傾向增大,凝固時的石墨化膨脹能力減小,從而增大了鑄件的表觀收縮量,使鑄件很容易產(chǎn)生縮孔、縮松和縮陷等缺陷。我們根據(jù)所使用的原生鐵、焦炭和球化劑的情況,將球化劑使用量減小并固定在1.7%左右,正常情況下可以保
證在鑄件上3級以上的球化效果。
(4)充分孕育球墨鑄鐵的孕育處理除了增加石墨球數(shù)、細化共晶團、提高塑性和韌性外,主要目的在于或白口,獲得鑄態(tài)無自由滲碳體的鑄件。
若孕育不充分,將不能鐵液的白口傾向,使鐵液凝固時的石墨化膨脹能力減弱。既增大了鑄件的表觀收縮量,又容易使鑄件產(chǎn)生白口。充分孕育還可防止球化衰退,由于孕育作用的衰退速度要比球化作用的衰退得多,孕育的衰退必然造成石墨球數(shù)的減少,球形變壞,球化率下降,自由滲碳休增加,致使收
縮增大,金屬力學(xué)性能變壞。根據(jù)原鐵液含S量和球化劑加入量,我們將孕育劑7S加入量下限控制在O.7%, 時可增至1.096。
(5)安放出氣冒口在縮陷位置的上部水平面上安放出氣曾日的目的有二:一是在澆注過程中排除型腔內(nèi)的空氣,減少鐵液充型阻力;二是讓該胃口起冷肋作用,旨在減小該處的物理熱節(jié)。根據(jù)經(jīng)驗,我們將該出氣冒口的截面尺寸設(shè)計成4mmx8m,收到好的效果。
通過實施以上工藝措施,連續(xù)生產(chǎn)兩個多月來,共開爐12次,生產(chǎn)殼體60t,電機殼鑄件的廢品率為零,取得了很好的效果。
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